复杂环境下大直径灌注桩缺陷处理与案例分析

2015-10-28 432 0

胡在良,张佰战,董承全,李晋平
(中国铁道科学研究院铁道建筑研究所,北京 100081)
  摘要:介绍了大直径灌注桩缺陷的常见处理方法,针对复杂环境下的大直径钻孔灌注桩的缺陷桩处理,提出了压力注浆法和高压旋喷加桩芯凿井组合法两种处理方法,并详细介绍了这两种方法的工艺流程及关键控制环节和控制技术。通过严格的技术控制,压力注浆法和高压旋喷加桩芯凿井组合法在桥梁大直径钻孔灌注桩的缺陷处理中,取得良好的应用效果,并通过工程实例,分析了两种方法在不同缺陷类型桩的处理适用性,为同类工程提供借鉴。
  关键词:复杂环境;大直径灌注桩;缺陷;加固;案例分析
The defect treatment and case-study of Large-diameter bored Pile
under Complicated Conditions
HU Zai-liang, ZHANG Bai-zhan, DONG Chen-quan, LI Jin-ping
(Railway Engineering Research Institute, China Academy of Railway Sciences, BeiJing 100081, China)
  Abstract: This paper introduces the common treatment method of large diameter bored defective pile, and put forward two defect treatment methods of large diameter bored pile under complicated condition, pressure grouting method and the combination method of high pressure jet grouting and pile core sinking. At the same time, Technological process and key control technology of the two methods are introduced in detail. Under rigorous controls, the pressure grouting method and the combination method of high pressure jet grouting and pile core sinking are successfully applied to large diameter bored defective pile of bridge. Through the project example, The applicability of the two methods in dealing with different types of defects of pile is anslysed, to provide a reference for the similar engineering.
  Key words: Complicated condition; Large-diameter bored Pile; defect; reinforcement; case-study

  1 前言
  近年来,桩基础在建筑、交通、港口等领域得到广泛应用。在铁路桥梁基础中,普遍采用大直径灌注桩,在软土地区,以大直径钻孔灌注桩为主。受地质条件、气候变化、设备状态、材料供应和现场管理等诸多因素的影响,桩身混凝土离析、夹泥甚至断桩的工程事故时有发生。
  桩基础的缺陷处理方法较多,当地质及基础工程周边情况不复杂时,处理方法简单,但是对于复杂环境下,如何科学、快速、经济、安全地处理好灌注桩的质量缺陷,是工程界的难题。本文结合工程实例,介绍了压力注浆加固法和高压旋喷加桩芯凿井组合法两种事故桩处理方法,为复杂环境下的桥梁大直径灌注桩缺陷桩处理提供借鉴。
  2 常见缺陷桩处理方法
  (1)原位复桩法:基坑回填土平整场地,采用冲击钻机原位冲孔后重新灌注一根新桩,尤其适用于中下部严重缺陷处理,效果好。其缺点是周期长、费用高,冲孔时孔位容易偏位。
  (2)补桩法:根据事故桩的缺陷程度、部位,经设计检算后在事故桩的周边补桩,常用于中下部严重缺陷处理,效果好。其缺点是需要加大承台,受周边空间限制,变更程序复杂。
  (3)开挖接桩法:开挖并凿除缺陷及以上混凝土,凿至新鲜混凝土面,立模浇筑混凝土,适用于浅部缺陷处理,效果好、费用低、速度快。缺点是不适合桩深部缺陷处理,受周边水文及环境限制。
  (4)桩芯凿井法:沿桩中心凿出工作井,清除缺陷后重新灌注至设计桩顶,适用于中上部缺陷处理,费用低、速度快。缺点是工作面小,不适应小直径桩,受周边地质条件限制。
  (5)压力注浆法:利用钻芯孔布设注浆管,高压水清洗缺陷部位,注浆加固或置换缺陷混凝土,适用于桩身任何部位的缺陷处理,费用低、速度快,但是成功率低。
  以上为5种方法为工程中常见的桥梁钻孔灌注桩的缺陷处理方法,对于复杂环境下的桥梁大直径钻孔灌注桩缺陷处理,受水文地质、周边交通、荷载、基坑支护状况、平面空间和施工工期等因素的影响,不宜简单套用。
  3 压力注浆加固
  3.1 处理工艺
  压浆法处理程序:设计(或设计加固方案)、钻孔、压水试验(清洗泥渣)、压力注浆、检测。注浆系统由储浆筒、压浆泵、压力表、压浆筒和单向阀组成,见图1。

图1 基桩压力注浆示意图
Fig.1 Pressure grouting schematic diagram of pile
  3.2关键环节
  对压浆各环节进行严格管理控制,是压浆加固处理缺陷桩成功与否的关键。压力注浆加固桩身缺陷的关键环节:
  (1)注浆孔与注浆管布置:在桩顶钢筋笼内侧,钻4个直径10cm的注浆孔,孔穿过质量缺陷处约50cm左右,注浆孔竖向和平面布置如图2,对于局部缺陷,注浆孔可根据具体缺陷部位布置。注浆管采用下端连接一根100cm长的钢管,钢管出水口封堵,下部10cm左右的范围四周钻5mm的小孔,将钢管端部降到质量缺陷处。

图2 注浆孔及注浆管布置
Fig.2 Layout of grouting holes and grouting pipe
  (2)压水试验:采用高压水冲洗缺陷部位泥砂或杂质,旋喷切割桩底沉渣,再利用气举反循环排渣,清至孔口返清水无渣为止,将质量缺陷处破碎的混凝土和泥砂冲出,并确定注浆压力把细粒沉渣推至注浆范围之外,对于缺陷严重的孔可采用二氧化碳结合水冲洗方法冲洗,将杂质带出,然后再用高压水将孔冲洗,直至没有杂质溢出孔面。
  (3)浆液配合比:浆液可采用32.5级普通硅酸盐水泥配制,水灰比控制在0.5~0.7之间,具体配比可根据缺陷特征、地层的渗透及地下水情况进行调整。浆液以稠浆、可灌性好为宜,同时可掺适量膨润土及外加剂以改善浆液性能,提高注浆效率。
  (4)注浆压力:将水泥浆从注浆管注入,待出浆管将注浆孔中的清水全部排出,有水泥浆溢出的时候,将出浆管的阀门关闭,使注浆孔中形成一个密闭空间开始压浆,压力表读数达到3.5~4MPa,持荷3min,一个注浆孔的注浆完成,将其他三个孔全部用此法进行压浆,压浆环节完成。
  3.3典型案例
  某特大桥,地处平原软土地区,至上而下的地质分布依次为人工填土、软塑粉质黏土、流塑淤泥质黏土、软(硬)塑粉质黏土、粘土、细砂、砾砂、强风化凝灰岩。采用钻孔灌注桩基础,设计桩径1.0~1.5m,设计桩长12~77.5m,桩长小于40m采用低应变法检测,桩长大于等于40m采用声波法检测。部分基桩上部为淤泥质软黏土,下部为坚硬岩石,施工难度大。
  经检测,29-7、96-4、67-5、16-1桩身存在缺陷。其中,29-7#桩长67.5m、桩径1.0m,采用声波法检测,9.25~9.75m段局部缺陷;96-4桩长54m、桩径1.0m,采用声波法检测,20~21.5m段为层状缺陷;67-5#桩长37.5m、桩径1.5m,采用低应变法检测,桩顶以下5.5m左右存在明显缺陷反射;16-1桩长28.5m、桩径1.25m,采用低应变法检测,桩顶以下5m左右明显缺陷反射。经钻芯验证,29-7、67-5、16-1为局部夹泥或离析缺陷,96-4为断桩缺陷。
  上述4根桩中,16-1、67-5为中上部缺陷,但因周边环境限制,不具备直接开挖接桩的条件。其中67-5所处承台位于河道中,通航水位标高4.12m、桩顶标高-1.572m,且承台一侧紧临施工栈桥,基坑深8m,采用拉森钢板桩双层钢围檩支护;16-1所处承台基坑深度4.5m,采用双排钢板桩支护,承台一侧临稻田,一侧临预制梁厂,地下水很丰富。基于上述上述条件,若采用直接开挖接桩,工程风险大,且水位高,成功率低,故尝试利用钻芯孔进行压力注浆法加固处理。
  16-1、67-5注浆完成并达到检测龄期要求后,采用原检测方法进行复检,缺陷反射信号消除,注浆效果明显。借鉴这两根桩的处理经验,采用相同工艺对29-7、96-4进行了注浆加固。四根桩的注浆加固效果见表1及图3~图5。
表1 某特大桥缺陷桩压力注浆加固效果
Table 1 The pressure grouting effect of defect piles
桩号
注浆加固前后检测对比
加固
效果
注浆前
注浆后
29-7
缺陷处声速2496m/s、波幅88.93dBPSD:282us2/cm
缺陷处声速3750m/s、波幅94.08dBPSD:23us2/cm
显著
96-4
20~21.5m3个剖面波形均严重畸变、局部无波形
声学参数无明显改善
不明显
67-5
5.5m处明显同向反射
5.5m处缺陷信号消失。
显著
16-1
5m处明显同向反射
5m处缺陷信号消失。
显著

(A) 注浆前

(B) 注浆后
图3 29-7#桩注浆前后测试曲线
Fig.3 The test curves before and after grouting of 29-7#

(A) 注浆前

(B) 注浆后
图4 67-5#桩注浆前后测试曲线
Fig.4 The test curves before and after grouting of 67-5#

(A) 注浆前

(B) 注浆后
图5 16-1#桩注浆前后测试曲线
Fig.5 The test curves before and after grouting of 16-1#
  3.4分析探讨
  与桩周土体注浆或岩溶注浆相比,桩身混凝土缺陷压力注浆加固处理难度大,成功率低。表1进行的压力注浆试验是在前期充分制定方案、严格控制注浆各环节的情况下完成的。在近年来对多个工程的缺陷注浆加固桩进行检测,多因工艺和环节控制不严而注浆效果不明显。可见,对于浅部缺陷,采用压力注浆加固缺陷桩,在保证注浆设备、工艺、技术的前提下是可行的。
  对于96-4#这样具有层状断桩缺陷,处理效果不理想,分析其原因,该桩存在1.5m范围的断层,4个压浆孔在缺陷处相互连通,且与桩周岩土介质相通,在缺陷处理过程中无法形成密闭空间,导致注浆处理失败。另外,该桩为严重层状缺陷,冲洗出的泥砂为桩身夹泥及大量桩周土,缺陷部位杂质无法冲洗干净,导致注浆浆液在新旧混凝土界面无法形成有效的胶结作用。因此,压力注浆法处理断桩等严重缺陷,处理效果不理想,一般情况下不建议采用。对于复杂环境下或超长桩的中下部缺陷若采用注浆法加固,宜先对缺陷部位桩周土进行加固,形成帷幕再进行压力注浆法加固。
  4 高压旋喷加桩芯凿井组合法
  4.1 处理工艺
  利用高压旋喷技术,在桩周形成隔水帷幕及桩周土体加固,再在桩中心范围凿出直径80~120cm的工作井,凿至缺陷部位以下50cm,凿除桩身缺陷后重新分层浇筑混凝土,人工采用插入式振捣棒振捣密实,浇筑至桩顶设计标高的方法进行处理,加固图见图6。

图6 高压旋喷加固及桩身缺陷凿除
Fig.6 high pressure jet grouting reinforcement and defect chisel
  4.2关键环节
  (1)高压旋喷法加固桩周土:旋喷桩直径50cm、中心距35cm,中心距灌注桩桩边30cm,围绕桩周等距离布置,相邻高压旋喷桩咬合密贴,形成整体帷幕。旋喷桩垂直度控制在5‰以内,加固范围为缺陷顶部以上3m至缺陷底部以下3m范围。采用42.5级硅酸盐水泥,旋喷桩桩身强度大于5Mpa。
  (2)缺陷凿除:采用桩芯凿井法在桩中心凿出工作井,并凿除桩身缺陷,清理干净后重新灌注混凝土。为减少凿工作井对侧壁混凝土的扰动和破损、增加人工凿除效率,采用钻头直径15cm的钻芯机沿工作井周长钻取60cm深的环形通道,再用风镐凿除中间混凝土,深度每60cm一个循环,直至凿至缺陷底面以下50cm位置。人工每凿除1m从孔口十字控制中心吊垂线检查垂直度,以防挖偏。人工凿除深度距缺陷位置2-3m时,在桩身周围设置4个内径30cm的沙管井,采用井点降水的方法降低地下水位,地下水位降低至缺陷位置以下2m,保证工人能够安全的在孔底进行清理工作。
  (3)混凝土浇筑:缺陷清理完成后,清除孔底杂物和积水,采用C50微膨胀混凝土浇筑至桩顶,每浇筑50cm采用插入式振捣棒振捣密实。达到检测龄期要求后,再次用原检测方法复检。
  4.3典型案例
  某特大桥,地处平原软土地区,采用大直径钻孔灌注桩基础。其中,352#为跨国道连续梁主墩,设计桩径2.0m,设计桩长分别为91.5m,该连续梁为该特大桥的控制工点,基桩采用反循环水下灌注方式浇筑。地质情况至上而下依次为粉土、粉质黏土、粉土、粉砂。
352-5#沿桩身通长埋设3根声测管,基桩满足测试龄期要求后,采用声波法检测。经检测,352-5#在桩顶以下17~18.5m范围三个剖面的声学参数严重衰减,17~18m范围无法测到测试波形信号,初步判定为层状缺陷,疑似施工断桩,声波检测结果见图7。经钻芯验证表明,该桩中心部位混凝土芯样良好,四周混凝土夹泥,属于严重缩颈,且在缺陷处理时发现,中心直径1m范围混凝土良好,缺陷截面占桩截面的75%。根据声波和钻芯结果,施工单位决定进行缺陷处理。
 

图7 352-5#声学参数曲线
Fig.7 Acoustic parameter curve of 352-5#
  该缺陷位于桩身17~18.5m处,且该承台紧临国道,空间受限,不具备补桩的条件,国道车流量大,货车较多,且缺陷位置较深,不具备直接开挖接桩的条件。该桩桩长91.5m,缺陷位于桩身中上部,如果采用原位冲桩,容易出现偏位,其风险也很大,优先考虑压力注浆法加固。注浆后采用声波法复检,效果不明显。为确保工程质量,结合钻芯及注浆时发现的问题,制定缺陷周围做隔水帷幕加桩芯凿井法加固方案,旋喷桩施工参数见表2。
 
表2 旋喷桩施工参数
Table 2 The construction parameters of jet grouting pile
指标
成桩直径(cm)
泵压
(Mpa)
钻头提升速度(cm/min)
转速(r/min)
水泥浆流量(L/min)
水灰比
参数
50
28~30
10~15
15~20
70~100
0.8:1

  凿除桩身缺陷处理过程中,未见有渗水现象,采用高压旋喷隔水和支护效果较好,为缺陷处理提供了保障。新浇筑的混凝土达到检测龄期后,采用声波法复检,未见有声学参数异常,可见缺陷处理彻底,工作井中混凝土与未凿除混凝土结合紧密,该方法在本案例中取得了良好的应用效果。
  4.4分析探讨
  该方法在本案例中的实施,是基于原位冲桩对超长桩冲桩偏位的顾虑以及设计补桩没有补桩空间的情况下制定的本方案。实践证明,对于大直径桩身中上部缺陷,采用本方案是可行的,但是在类似工程仍用做好安全措施,尤其对于高压旋喷法加固桩周土,必须控制好施工质量。
  5 结论与建议
  本文列举了大直径灌注桩缺陷的常见处理方法,并重点分析了压力注浆加固和高压旋喷加桩芯凿井组合法的控制要点,并结合典型案例做了分析探讨,以期对类似工程具有借鉴作用。
  (1)采用压力注浆加固时,严格控制注浆施工的各个环节是压浆成败的关键,且对于浅部缺陷,在保证施工工艺的前提下,采用压力注浆法进行缺陷处理在方法上是可行的。
  (2)对于断桩缺陷,采用压力注浆法处理效果不明显。对于复杂环境下或超长桩的中下部缺陷若选择注浆法加固,建议先对缺陷部位桩周土进行加固,形成帷幕后再进行缺陷清洗及注浆加固。
  (3)高压旋喷加桩芯凿井组合法在本文案例中取得较好的应用效果,缺陷处理效果良好,工作井中混凝土与未凿除混凝土结合紧密,该方法既保证了工程质量,又节约了施工工期和工程费用。
  参考文献
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