静力压桩机的控制系统分析

2015-07-28 93 0

   1控制系统的功能与组成
 
  由于压桩机的工作环境恶劣、振动大、油液污染重等缺点,而PLC具有抗干扰强,能在恶劣的环境下工作,故采用PLC进行控制。该控制系统主要完成如下的控制功能:
 
  1)对机身平面进行水平微调。该功能可缩短压桩前机身水平的调整时间,并能进一步提高待压桩的垂直精度及压桩质量。
 
  2)能够进行机身水平升降。该功能可以减轻手工操作不当对支腿油缸造成的损坏。
 
  3)在第一根预制桩的第一个压桩行程中(当第一根预制桩压入后,则不能再左右移动进行垂直度的调整)对机身进行实时监控并保持其水平,即使当已压入土中的预制桩重新出现倾斜时,该功能可保证在不停止压入的情况下进行垂直度的调整,即边压入边调整。
 
  为实现以上功能,同时考虑到客观实际情况及经济上的因素,决定本控制系统的硬件采用以下组成方案:PLC,角位移传感器,电液换向阀,支腿油缸。其中PLC采用德国SIEMENS公司生产的SIMATICS7—200可编程控制器;CPU模块选用CPU222/DC/DC/DC;输入采用EM231模块,输出采用EM222数字量输出模块。水平传感器选用WQ36—45倾斜角传感器,分辨率达0.01º。图1为控制系统的方框图。
 
  图1控制系统框图
 
  2控制系统的误差及稳定性分析
 
  211系统参数与分辨率
 
  根据分析确定系统采用两点调平法。压桩机系统的参数如下:
 
  系统调定压力:p=25MPa;
 
  系统流量:Q0=8.3×10-3m3/s;
 
  两阀同时开启时流入每个阀的流量:
 
  Q1=4.2×10-3m3/s;
 
  电液换向阀在25MPa压力下最小切换时间:
 
  tmin=55ms;
 
  PLC的吞吐时间:tp=60ms;
 
  机身平面尺寸:
 
  长L=8400mm,宽W=4800mm;
 
  液压缸的速度为(忽略压缩及泄漏的影响):
 
  V=Q1/πr2=4.2×10-3/(3.14×0.162)m/s
 
  •52.25mm/s;
 
  活塞运动的可控最小距离Hmin为:
 
  Hmin=V•(tmin+tp)•6.0mm;
 
  控制系统的分辨率θ0可用下式计算:
 
  θ0=arctan(tan2θx+tan2θy)1/2
 
  =arctan(0.51×10-6+1.56×10-6)1/2=0.09º
 
  其中θx=arctan()=arctan()=0.045º
 
  θy=arctan()=arctan()=0.080º
 
  式中θx及θy分别为X方向及Y方向的最小可控角。
 
  因施工精度要求为θ*=2arctan(0.3/100)=2×0.19º=0.38º>θ0=0.09º,可见系统分辨率大于施工精度,能够满足工程的要求。
 
  2、2系统的误差分析
 
  PLC的采样是在每次扫描用户程序时开始,所以每次采样的时间间隔即是PLC的循环周期。传感器的响应时间是1.5ms,由于原PLC的吞吐时间tp<55ms,故对扫描时间进行了调整。为计算简便,将传感器的响应时间并入PLC的吞吐时间内,调整后的时间大约为tp=60ms。系统的反应时间主要是PLC的吞吐时间与电液换向阀的反应时间,由于存在扫描周期电液换向阀的反应时间,因此系统可能出现如下两种典型的延迟情况。
 
  1)最小延迟。当机身到达水平位置时(即机身平面法矢与锥体母线重合),一次采样刚开始,PLC采集反馈信息并执行程序,计算的结果是关闭电液换向阀。发出关闭指令,电液换向阀执行指令,共需时间T=tp+tmin=115ms,此时机身平面法矢向铅垂线N0靠拢的角度大小是θ1,等于系统分辨率θ1=θ0=0.09º。
 
  2)最大延迟。当机身即将到达还未到达水平位置时,一次采样刚结束,PLC采集反馈信息并执行程序,计算采样的结果是仍需保持电液换向阀开启。发出保持命令,共需时间tp1=60ms,此时机身早已越过水平位置。完成这次扫描周期后,PLC再次采集反馈信息,计算结果是关断电液换向阀并发出关断指令,共需时间tp2=60ms,电液换向阀反应时间为tmin=55ms,则总的时间为T=tp1+tp2+tmin=175ms。在时间T内活塞上升的距离为H=V•T=9.1mm,机身平面法矢向铅垂线N0靠拢的角度为θ2=arctan(tan2θx+tan2θy)1/2=0.14º。
 
  由于机身调平是由负角(相对传感器而言)逐渐减小到零的过程,则系统的误差可用角度Δθ表示为:
 
  (1~2)=(0.05º~0.09º),其中1=∣θ*∣-∣θ2∣=0.19º-0.14º=0.05º,2=∣θ*∣-∣θ1∣=0.19º-0.10º=0.09º.
 
  上述讨论是理想情况下的结果,实际上由于安装的误差及电子元件参数的差异,系统的误差要大于上述计算值,实际值约为(0.05º~0.10º)。
 
  2.3系统的稳定性分析
 
  系统属于闭环控制中的比例控制,即开关量的控制,活塞基本上作匀速运动。为保证系统的稳定性,采取了以下措施:
 
  1)由于电液换向阀在换向切换过程中会产生液压冲击而造成机身振动,这将使传感器采样产生异常值。因此必须在程序中编制滤波程序以剔除异常值。
 
  2)PLC程序执行时间不能小于电液换向阀的反应时间55ms,以避免由于来不及换向而产生紊乱,从而使系统失稳。从检测出机身进入水平误差范围内到液压缸停止运动时,机身运动的角度约为0.10º~0.14º之间,因此系统在给定的水平误差范围±0.19º内是稳定的。
 
  3控制过程的实现及程序设计
 
  系统假定机身是不可变形的,而支腿油缸允许有微小间隙可左右及前后移动。
 
  3.1控制过程的实现
 
  3.1.1机身微调平过程。由于电液换向阀只有通断两种状态,故只能根据传感器的反馈信号(即偏差量的大小)决定何时通断。同时考虑到PLC的工作特点,采用的调平方案为:启动微调平按钮(PLC开始执行程序),PLC在每个扫描周期内检测倾斜角传感器反馈回来的机身倾斜角值,并与给定值进行比较与计算,得出偏差值,如偏差值大于给定植,则开启相应的电液换向阀,驱动相应的的液压缸活塞运动,并保持该上升运动状态。当机身进入0.3%的倾斜度的误差范围内时,关闭电液换向阀,调平结束。
 
  3.1.2在第一个压桩行程中的机身水平保持由于PLC的工作特点是永不停息地循环扫描用户程序,故在调平结束后,只要不按下停止按钮,PLC仍处于工作状态,即不停地检测传感器的反馈信号。因此,在第一个压桩行程中,机身若重新出现倾斜,PLC会随时发出调平信号,完成机身在该过程的实时保持功能。
 
  3.1.3水平升降的处理机身水平升降控制的是4条支腿油缸的进油速度,即液压油以同样的流量进入4条支腿液压缸内。4只阀全部开启后由于各种外界因素的影响,导致阀的流量不相同,从而使机身在升降过程中重新产生偏差。由于电液换向阀不能控制流量,因此采用4支缸全部开启后,检测传感器的信号,当倾斜超过允许的范围(该范围大于机身微调平时的水平范围,以加快升降的速度)时,关闭位置最高的液压缸,然后转入粗调平程序。当机身进入设定的范围时,转出调平程序,重新开启4只电液换向阀继续上升或下降。当到达指定的位置后,按下停止按钮(人工控制),即关闭所有的油缸,再进行最后微调平。
 
  结语
 
  静力压桩机安装了PLC自动调平系统后,经实践证明,缩短了压桩前的准备工作,提高了调平精度,同时在很大限度上减轻了因机身不平衡对支腿油缸的损坏。自动调平系统能迅速地在压桩过程中消除桩垂直度的偏差,响应速度能够满足施工要求。其调节时间比原手动系统缩短了3~10倍,精度也提高将近1倍。

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